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案例分享|上海某国际车企厂废水处理遇阻!依维普利旧改:COD3000→500的关键在这

更新时间:2025-09-29点击次数:319
案例分享 德国品牌蒸发器的升级改造
 
  某国际汽车零部件头部企业上海工厂,生产中产生大量乳化液/清洗液废水,原“蒸发后直接回用”工艺因设备/设计问题导致出水水质一般,存在强烈改造需求。依维普采用利旧改造核心方案,配套UF陶瓷膜系统、RO反渗透系统,并新增1套软化水系统(补充清洗工序水量不足),最终实现出水达三级排放标准,可排放或回用,同时避免大量固定资产投资浪费。
 
  项目背景:客户痛点与问题
 
        客户主体:某国际汽车零部件头部企业(上海工厂),属于汽车制造核心配套领域,对废水处理的稳定性、达标率要求高。          废水情况:生产工艺中持续产生乳化液废水、清洗液废水,原处理规模为2m³/d(蒸发器蒸馏水水量)。
        原工艺缺陷:采用 “废水蒸发后直接回用” 工艺,但因设备选型、设计不合理,导致出水水质一般,关键指标如下:
 

 

  改造方案:核心策略与配置
 
        核心思路:采用利旧改造模式,较大化利用客户现有蒸发器设备,避免大量固定资产重复投资,降低项目总成本。
        核心处理系统:搭配 “UF陶瓷膜系统+RO反渗透系统”,针对原蒸发水的高COD、高污染物问题进行深度净化,确保出水达标。
        配套补充系统:新增1套软化水系统,专门解决客户 “清洗工序水量不足” 的生产痛点,实现 “废水处理 + 生产补水” 双重价值。
 
  工艺流程:预处理-蒸发-净化
 
  废水预处理:废水先进入废水缓存箱,依次经过浮油分离、pH 调节、消泡剂添加,再通过纸袋过滤(相分离器) 去除固体杂质;
  核心蒸发:预处理后的废水进入原有蒸发器(利旧) ,产出95%蒸馏水和5%浓缩液(浓缩液暂存后委外处理);
  深度净化:95%蒸馏水进入UF陶瓷膜系统过滤,再进入RO反渗透系统进一步提纯;
  终端处置:净化后出水进入出水缓存箱,可直接排放或回用;系统配套自动清洗功能,保障长期稳定运行。

 

  项目效果:关键指标达标
 
  改造后出水满足三级排放标准,具体检测指标如下表:

 

  项目价值:实现双重效益
 
  成本控制:利旧改造模式减少固定资产投资浪费,降低客户初期投入;
  环保合规:出水达三级排放标准,解决客户环保合规压力;
  生产支撑:软化水系统补充清洗工序水量,保障生产连续性,实现 “处理废水 + 服务生产” 双重效益。